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【選礦設備知識】鎢礦重選原工藝流程存在問題及解決方案

來源:青州冠誠重工機械有限公司發布時間:18-11-13
  在我國以鎢為主的礦山中,鎢和鉬往往是伴生存在的,二者同屬元素周期表VBI族,受鑭系收縮效應影響,鎢、鉬的原子半徑、化學價態、在水溶液中化學性質都極其相近,因此在黑鎢礦重選中要實現鎢鉬分離是相對困難的。
  某鎢選廠重選生產一直采用的是兩段磨礦、中礦小閉路再磨再選工藝,隨著礦區資源的貧化,原礦品位不斷下降,該選礦設備工藝逐漸呈現出一些不適應的問題,處理能力逐漸下降。該礦在現有設備和流程的條件下,及時對原工藝進行了調整,大大增加了重選處理能力。
一、原工藝流程及存在問題
  原礦經預選丟廢、洗礦脫泥、破碎至-10mm的合格礦后,進入重選段處理。重選工藝流程為兩級跳汰、六級搖床、兩段磨礦、中礦小閉路再磨再選(見圖1)。中礦處理工藝為l號水力分級系統和2號系統搖床中礦合并進入3號系統掃選,3號系統搖床中礦-1.6mm粒級返回2號系統循環,+1.6mm粒級二段磨礦后,粗粒級經開路搖床排尾,搖床中礦小閉路返回二段4號棒磨;細粒級進入4號系統選別,4號系統搖床中礦自閉路循環。該選礦工藝特點是流程結構簡單,貧富分選,中礦磨礦后+1.6mm粗粒級開路搖床直接排尾,有利于提高系統選別效率。
鎢礦重選原工藝流程存在的主要問題是:
(1)一、二段磨礦負荷率不平衡。據測定,當一段磨礦達到額定生產能力時,二段磨礦實際負荷率為150%~180%,磨礦產品中-1.6mm粒級合格產品占有率僅為40%~50%,經開路搖床選別循環的中礦量增加,二段磨礦負荷加重,形成惡性循環。
(2)3號系統選別效率低,尾礦品位高。3號系統入選給料中,有用礦物主要呈連生體存在,搖床難以分選回收,4臺搖床尾礦品位均在0.045%~0.055%WO?,系統作業回收率僅30%。
(3)開路搖床排尾指標波動大。開路搖床尾礦量約占重選總尾礦量的25%,對總尾礦品位起著控制性的影響。由于二段磨礦效率低,循環礦量增加且波動大,直接影響了開路搖床選別效果,搖床尾礦品位在0.030%~0.035%WO?之間波動。
(4)據重選尾礦篩析結果,尾礦中+0.45mm級別占有率68.62%,其金屬占有率為65.38%,鎢礦物幾乎均呈連生體損失。由此可見,兩段磨礦仍未能使有用礦物得到較好的解離。為解決上述問題,在加強磨礦工藝條件控制、降低磨礦產品粒度、改進搖床排尾裝置、早丟多丟等方面采取措施,但均未收到滿意的效果。

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